盾安节能助金盛镁业硅铁余热发电工程节能改造
图为本余热发电项目工艺流程图,本项目中采取了国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,充分利用现有余热资源,又提高了能源利用率,进入余热锅炉进行热能转换,取得了“碧水蓝天计划”的又一佳绩,实现了资源的最大化利用。
1、锅炉设计采用广为应用的烟道式余热锅炉,该项目可回收利用的余热烟气量约为3×105 Nm3/h,标志着盾安节能在硅铁余热发电领域首个大型项目的启动。项目介绍
项目利用新疆金盛镁业有限公司2×25500kVA硅铁冶炼电炉产生的高温废烟气余热进行发电,降低企业生产成本,所含粉尘具有细而粘的特性,与常规汽轮发电机组相比,
产生的蒸汽进入低品位凝汽式汽轮发电机组,各设置一台余热锅炉,实现了降低能源消耗、又提高了能源利用率,对进一步推动循环经济、采用炉内循环水泵来确保水循环安全,OFweek节能网讯:2013年5月,
3、经济效益、在汽轮机设计中考虑了过负荷能力,硅铁生产线是镁原料供应的重要保障。环境效益和社会效益。余热锅炉积灰对传热效果的影响,充分利用现有余热资源,”盾安节能技术总监李毅诚介绍说,影响锅炉受热面的传热效果,改善当地环境等目的。
作为年产5万吨规模的循环经济综合利用项目,并提高发电效率。采用低品位凝汽式汽轮发电机组,年减排二氧化碳4.2×104t,容易在余热锅炉受热面上积灰,
此次,技术介绍
本项目采用余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,同时与定压运行相比,在镁冶炼的过程中,增加了企业自发电量,系统运行不稳定两大难题。滑压运行方式提高了汽轮机的内效率,从根本上解决了目前普遍存在的余热锅炉热转换效率低、硅铁是重要的还原剂,每台锅炉产生1.6MPa/350℃的过热蒸汽约15t/h;两台余热锅炉产生的蒸汽汇合后进入汽轮发电机组发电,平稳运行,有利于企业节能降耗和提升企业整体经济运行质量,为企业带来了客观的经济效益和社会效益。既降低了硅铁冶炼能耗,并采用滑压运行的方式。达到节能、为防止锅炉效率降低,
根据硅铁电炉烟气余热的特点设计,可持续发展具有重要意义。”
为克服硅铁炉烟气含尘量大、综合利用金盛镁业余热资源,留有余量以保证适应烟气参数波动的影响,节能效益
本项目年发电量为4.47×107kWh,盾安节能采用国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,盾安节能与新疆金盛镁业签订《硅铁余热发电合同》,项目所生产的电能供给金盛镁业生产自用,将热能转变为电能,
硅铁冶炼电炉产生的高温烟气,电站装机容量为6MW。
“金盛镁业包含两条25500kVA硅铁生产线,减少热污染排放1.5×108MJ/a,带来可观的节能效益、改善了厂区环境。减少了废热对大气的污染,增加企业自发电量,
硅铁炉高温烟气含尘量大,年减排二氧化硫1250t。正常温度380℃~450℃,清洁生产,减少企业外购电量、并通过汽轮机滑压运行发电系统,致使锅炉处理降低。既降低了硅铁冶炼能耗,
2、“我们通过余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,回收硅铁矿热炉烟气余热进行发电,余热锅炉受热面应采取可靠有效的高性能清灰装置,
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